吐煤现象
磨机正常运行时仅有部分煤矸石及异物从排渣
口吐出来,异常状况下则有大量半研磨状态的细煤连
续涌出, 磨机检修后及生产过程中都发生过此现象。
这时中控操作人员不得不采取降低喂煤量的方式来
减少排煤。
吐煤的原因
立磨磨盘衬板及磨辊属易磨损件,但因磨盘衬板
与磨辊的磨损不同步,甚至两个磨辊磨损的程度也不
一致。 为了降低费用,在检修时一般采取部分更换或
处理的方式,即只更换磨盘衬板或磨辊,亦或更换两
磨辊其中之一。这种检修方式造成了磨盘衬板与磨辊
接触面的变化,使磨机研磨能力下降,出现了吐煤现象。
处理措施
如果备件充足且费用允许,检修时可以把磨盘衬
板与磨辊全部更换,吐煤的几率会大大降低。 如果因
采取部分更换的方式造成的吐煤,则可采取适当降低
喂煤量、提高出磨风温(要确保袋除尘器的安全)及增
大磨辊压力的方法, 随着接触面的增大一般 2d 左右
可减轻,3~5d 会完全消除吐煤现象。
持续生产过程中吐煤现象
系统参数有异常
1 风压异常
煤磨正常工作时系统通风压差在 3 500Pa 左右,
如在运行过程中出现了压差异常升高或降低都会造
成吐煤现象。 压差升高一般是袋除尘器布袋透气性
差、系统密封性差引起的,应重点检查袋除尘器脉冲
振打环节、出磨煤粉水分(水分过大易糊滤袋)、煤磨
(人孔门、检修门、法兰)及密封皮带秤的密封状况。如
果是压差降低, 则应重点检查排风机风阀的开度,校
验调整风阀即可恢复正常。 2 出磨风温异常
主要表现在出磨风温显示偏低或偏高。前者一般
是由入磨冷、热风阀位置不当引起,只要校验其实际
位置与信号真实对应关系就能解决。在其他因素都正
常时,出磨风温偏高吐煤仍严重,多是由于出磨风温
热电阻线性不好,显示温度高于实际温度,中控操作
人员据此误信号操作所致,更换热电阻即可。
磨机本体异常
1)磨盘衬板及磨辊磨损
如果是这方面引起的吐煤, 那么状况会逐渐恶
化,只能是暂时增大磨辊压力、适当提高出磨风温来
减少吐煤现象,维持到检修时更换相关磨损件。 2)挡料环局部脱落
这种现象引起吐煤的几率Zui高。磨内挡料环周边
只要脱落 200~300mm 长度就会造成严重吐煤, 用相
同厚度与弧度的钢板补齐就可解决问题。
3 风环磨损风环磨损后造成通风面积大、风速降低。 解决措
施: 用 Ф16~24mm 的螺纹钢弯成与风环圆周同样的
弧度进行焊接,即可提高磨内风速、减少吐煤现象。 4)磨体下部刮料板掉落
刮料板掉落后使煤积聚在刮板室内,影响磨内风
环通风,造成吐煤现象,解决措施:用钢板加工几个刮
料板焊接在原脱落位置。 5)分离器异常
主要表现在叶片脱落及减速器联轴器尼龙棒断
裂。 部分叶片脱落后造成分离器分离效率降低,并伴
有磨机振动大的现象。 有备用叶片可立即更换,如果
没有,可暂时用普通钢板(是 16Mn 的耐磨板)加
工与原叶片形状一样的对称安装,即可消除故障。 对
于减速器联轴器尼龙棒断裂现象中控人员很容易忽略,中控显示分离器调速电动机频率正常,而现场却
吐煤严重、煤粉筛余值陡增。 这种情况应立即停车更
换尼龙棒予以清除故障。 6)磨辊张紧液压系统异常
主要表现在磨辊加不上压或保不住压(因很多资
料都有介绍查处过程,在此不再赘述)。 解决措施:检
查液压缸、柱塞泵及控制阀组,只要针对性地更换异
常件就能消除故障。